鲜薯粉条生产线技改扩建项目可行性研究报告
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建设规模:
项目共购置红薯淀粉加工设备100多台(套)、红薯粉条加工关键设备40多台(套)。
项目建成达产后,红薯原料粉碎量由技改前的25T/h提高到40T/h,25000吨红薯加工期由原来的35天缩短到25天。粉条加工产能由技改前的500吨提高到2000吨,增加产能1500吨。
技改设备名称、数量
公司引进国内领先水平的电控、自控薯类淀粉、粉条加工设备与技术。
红薯淀粉生产关键设备包括红薯清洗输送搅笼3台、粗破碎切块机1台、喂料搅笼2台、锉磨机2台、 螺杆泵1台、提取离心筛6台、脱水离心筛1台、浆泵4台、渣泵6台、四级清渣螺杆泵1台、细渣筛2台、浆液过滤筛 19台、浆泵(不锈钢)4台、蝶片分离机4台、过滤器4台、提浆泵(不锈钢)16台、除杂器(不锈钢、玻璃管)2台、细度分离筛8台 、淀粉乳池10个、淀粉分离机(不锈钢)2台、过滤器(不锈钢) 2台、 淀粉脱水机(不锈钢)2台、负压干燥机组1套、 成品分离筛(不锈钢)1台、淀粉包装机1台、输送机 1台。
红薯粉条生产关键设备包括原料提升机(不锈钢)2台、分离筛(不锈钢)1台、混合料箱(不锈钢)1台、自动和面机(不锈钢)1台、打芡机(不锈钢)1台、抽真空机(不锈钢)1台、漏丝机(不锈钢)1台、蒸馏锅1台、喷淋冷却装置 1套、切断拨条机1套、喷淋化冰装置1套、干粉丝切断机1台、网带输送机(不锈钢)2套、螺杆压缩机1台、氨液循环泵组1台、蒸发式冷凝器1台、热镀锌冷风机组6台、冷风幕3台、液氨调节站1组、立式螺旋蒸发器1台、悬挂式烘干线1套、离心风机6台。
1.2.8项目技术改造效益
1.2.8.1红薯淀粉技改效益
通过对原有生产设备的改造升级,无论是从产量、质量还是出粉方面都有一个较大的提高。能源消耗、劳动强度和管理成本明显下降,显示出较高的技术、质量水准和较好的节能降耗效果。
1、综合效益
(1)原料的粉碎量由过去的25T/h提高到40T/h,25000吨红薯加工期由原来的35天缩短到25天。生产效益大大提高。
(2)粉碎的粒度由过去的1mm降低到0.6mm,从而更有利于淀粉分子结构的分解,为红薯出粉率提高提供了保证。
(3)红薯出粉率由过去的15 %提高到16.5%,增加了1.5个百分点。年加工红薯25000吨,可提高淀粉产量375吨。
(4)半成品灰分含量由0.4-0.6%之间降低到0.2-0.3%之间。为淀粉的净化和产品深加工提供了可靠的质量保证。
(5)7台90千瓦电机能耗由原来的630千瓦/小时,降低到340千瓦/时。
(6)26台圆筛改为7台自动化立筛,由过去的4人操作为1个人操作。
(7)生产产量改造前1.5吨/时,改造后2吨/时。
(8)通过对淀粉干燥系统的技改解决了跑粉、噪音大微尘带料的问题。
2、直接效益
(1)25000吨红薯出粉率增加1.5%,增加产量375吨,市场价8000元/吨,直接增加收入300万元。
(2)降低能耗
7台90千瓦电机耗电630千瓦/时降为340千瓦/时,节约290千瓦/小时,每天20个小时作业,每日25天生产,每度电0.61元/度,290×20×0.61×25=8.9(万元) /加工期。
(3)红薯粉碎加工期由35天降为25天,缩短10天,每天20个工人,节约用工量200个,26台圆筛改为7台自动立筛,节约用工2人/日,加工期25天节约工50个;两项节约用工250个,员工工资按100元/日,减少工资成本25000元。
直接经济效益300万元+8.9万元+2.5万元=311.4万元。
1.2.8.2红薯粉条技改效益
1、综合效益
(1)实现了生产品种的多样化
通过对粉条加工设备的技术改造,实现了产品的多样化,由原来的生产普遍粉条增加到了6个品种。
(2)粉条产品的质量得到保障
技改后由于采用了全自动化流水线生产,实现了自动化标准化生产,不但保证了粉条的韧性、条型和亮度,而且不添加任何添加剂,确保了产品的纯正健康品质。
(3)提高了产品生产的产能
粉条加工生产设备技改前年产能500吨,技改后达到了2000吨,增加产能1500吨。
(4)降低了劳动强度,减少了用工
按原加工工艺流程,靠人工挂杆、晾晒和收杆,技改后实现自动化传递日减少用工10人。
(5)减少了产品的损耗
技改前按原工艺生产加工,粉条断条率达4%,技改后为1.5%,提高加工产品的成品率2.5%。
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